武钢四大举措力促节能减排
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WISCO成立了一个领导小组来推动创建节约型企业。各部门、各单位建立了主要领导亲自负责、全企业上下参与的组织体系,通过例会、定期报告和动态跟踪,在不同层次上履行职责
WISCO是新中国成立后建立的第一家超大型国有钢铁联合企业。现已成为年产2000万吨钢的大型企业集团,在中国排名第三,在世界排名第十六。今年上半年,WISCO实现利润51亿元,钢产量530万吨,吨钢利润960元,与宝钢、鞍钢齐头并进。
钢铁行业是一个资源密集型企业,同时也消耗大量的能源。近年来,WISCO大力推进节约型企业建设,通过科技进步降低能耗,通过加强管理促进节能,降低企业能耗。WISCO副总经理陈鹏在近日举行的2007中国500强发布会暨中国大型企业峰会上表示,WISCO在节能减排方面采取了几项重大举措:一是努力创新体制机制,创造节能减排。提供制度和组织保障;二是努力进行技术装备和工艺创新,为节能减排提供物质条件;三是通过生产高附加值产品,调整产品结构,提高资源利用率;第四,大力发展循环经济。
WISCO成立了一个领导小组来推动创建节约型企业。各部门、各单位建立了以主要领导亲自挂帅、企业全体员工自上而下参与的组织体系,通过例会、定期报告和动态跟踪层层落实工作职责。此外,WISCO将节约绩效与个人奖惩挂钩,制定了《WISCO循环经济发展中长期规划》,明确了各单位综合利用节能节水资源的具体目标、重点任务和保障措施。
企业的技术装备和技术创新是实现能源和资源节约的物质基础。近年来,WISCO自筹资金数百亿元用于基本建设和技术改造。先后完成了“平改冷”、新3号焦炉、6号高炉、7号高炉等十余项工程,先后改造了硅钢、1号冷轧等六项生产设备。例如,第一炼钢厂的“平转”项目淘汰了能耗高、污染大的平炉、压铸、初轧、开坯等落后技术,率先在全国特大型钢铁企业实现了全连铸生产。“平转”改造后,第一炼钢厂转炉连铸坯比平炉轧制降低生产成本约200元/吨,年节约标准煤30万吨。
调整产品结构,用有限的资源生产双高产品,也是WISCO节能减排的一项重大举措。“结构产品优化对我们来说尤为重要,它可以降低每万吨钢的能耗。”陈鹏说。
以低温取向硅钢为例,世界上只有少数发达国家拥有这一核心技术。过去,WISCO依靠日本引进这一技术,但高温加热轧制给取向硅钢的产量带来很大压力,稳定了磁性,降低了热轧过程的能耗,成为WISCO提高取向硅钢产量和质量的瓶颈。自2002年起,WISCO开始研发低温取向硅钢,开发的产品品级比目前的高温取向硅钢有了很大提高,彻底打破了热轧厂只能生产普通取向硅钢的生产瓶颈。
陈鹏透露,今年上半年,宝钢销售了1080万吨钢,利润119亿元,而鞍钢从741万吨钢中获利68亿元,WISCO每吨钢的利润介于两者之间。然而,WISCO 80%的矿石通过内河运输,其矿石资源出口到鞍钢,而其运输条件不如宝钢。陈鹏表示,WISCO主要通过优化产品结构来解决成本压力。
“在布局结构上,我们重组了武汉冶金工业,把汉阳的工厂搬到了阳逻,建起了江北钢铁加工配送基地。年深加工能力超过200万吨,大大提高了钢材附加值,降低了能耗。年利润将超过10亿元。”
目前,WISCO生产用水的循环利用率达到96%,去年吨钢新增用水量降至6吨以下。大力发展循环经济使废水、废气和废渣变得有价值。2006年,WISCO回收高炉矿渣282.4万吨,重高炉矿渣11.4万吨,钢渣132万吨。成功解决炼钢污泥粗颗粒生产铁粉的问题后,建成了年产5000吨铁粉的生产线;冶金渣公司扩建了年产钢渣微粉生产线,利用规模从10万吨增加到40万吨;综合开发利用伴生铁矿石不仅可以回收铜精矿、钴硫精矿和伴生硫精矿,还可以利用硫精矿为焦化公司生产硫酸。
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